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1、重慶科技學(xué)院本科生畢業(yè)設(shè)計(jì)
天然氣集輸中甲醇回收裝置的釜式重沸器改造
王玉富1 劉亞茹1 馬新遠(yuǎn)1 羅 榮2
(1長(zhǎng)慶油田分公司第一采氣廠,2長(zhǎng)慶油田分公司第三采氣廠)
摘 要 針對(duì)甲醇回收精餾裝置的釜式重沸器及連接管線常出現(xiàn)堵塞,造成二次蒸汽不足,裝置無(wú)法正常運(yùn)行等現(xiàn)象,對(duì)重沸器及原出水管線工藝流程進(jìn)行了改造。改造后的重沸器的各項(xiàng)參數(shù)達(dá)到了工藝要求:(1) 降低了蒸汽量,節(jié)約了能耗。在進(jìn)料溫度未達(dá)到要求的條件下,很小的蒸汽量就能夠保證塔底溫度達(dá)到操作要求,保證塔底水的質(zhì)量。(2) 回收裝置運(yùn)行平穩(wěn),工作可靠。改造后的重沸器結(jié)晶、堵塞現(xiàn)象基本肖除。(3) 塔底出水通暢,水質(zhì)達(dá)標(biāo),
2、滿足回注要求。
關(guān)鍵詞 天然氣集輸 甲醇回收裝置 釜式重沸器 改造
天然氣集輸過(guò)程中,管線中極易形成天然氣水化物,嚴(yán)重時(shí)造成井堵。長(zhǎng)慶氣田主要利用甲醇注入井底來(lái)預(yù)防水化物的形成。由于注入的甲醇有劇毒,易揮發(fā),必須對(duì)天然氣攜帶出來(lái)的含醇污水進(jìn)行處理,以保護(hù)環(huán)境。分離出甲醇成分,一則甲醇可以再生利用,二則保證回注地層污水質(zhì)量達(dá)標(biāo)。長(zhǎng)慶油田分公司第一采氣廠第一凈化廠的甲醇回收裝置建于1997 年,由長(zhǎng)慶油田設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì),采取常壓精餾工藝集中處理含醇污水。針對(duì)該甲醇回收精餾裝置的釜式重沸器及連接管線經(jīng)常出現(xiàn)堵塞,造成二次蒸汽不足,裝置無(wú)法正常運(yùn)行等現(xiàn)象,提出了對(duì)重沸器的改造方案,經(jīng)過(guò)改造的重沸器,運(yùn)
3、行平穩(wěn),工作可靠,各項(xiàng)參數(shù)達(dá)到了工藝要求。
技 術(shù) 討 論
1.甲醇回收裝置工藝原理
甲醇回收裝置工藝原理是:利用甲醇和水的揮發(fā)度的差異,對(duì)含醇污水采取反復(fù)的部分汽化和部分冷凝使之分離。在部分汽化時(shí),汽相中所含的易揮發(fā)組分比液相中多,使含醇污水達(dá)到一定程度的分離,當(dāng)混合汽體部分冷凝時(shí),冷凝液中所含的難揮發(fā)組分比汽相中多。
常壓精餾的主體設(shè)備是精餾塔。精餾塔分為提留段和精餾段兩部分。前者的作用就是脫除溶液中的輕質(zhì)組分,提留段內(nèi)的上升蒸汽量與下降液量的相對(duì)比值大,有利于塔底產(chǎn)品的提純;后者的作用是脫除蒸汽中的重質(zhì)組分,回流量與上升蒸汽量的相對(duì)比值大,有利于提高塔頂產(chǎn)品的純度。甲醇回收常壓精
4、餾的過(guò)程就是使部分汽化和部分冷凝同時(shí)連續(xù)進(jìn)行來(lái)完成的。
2.甲醇回收裝置的工藝流程
含醇污水由污水車卸入沉降槽,沉降一部分機(jī)械雜質(zhì)后,經(jīng)溶液泵打入反應(yīng)器,在進(jìn)入反應(yīng)器的過(guò)程中,藥劑加入裝置給管線內(nèi)加入藥劑,后進(jìn)入溶液槽,這就是甲醇回收的預(yù)處理流程。經(jīng)過(guò)預(yù)處理的含醇污水在溶液槽中反應(yīng)沉降后,經(jīng)給料泵進(jìn)入換熱器,塔底水與含醇污水在換熱器中換熱,將含醇污水的溫度升高,經(jīng)過(guò)精細(xì)過(guò)濾器的過(guò)濾進(jìn)入加熱器,在進(jìn)入加熱器之前加入緩蝕阻垢劑,在加熱器中蒸汽將含醇污水加熱到80~90℃后,進(jìn)入精餾塔后分為汽液兩相;液相自上而下與自下而上的二次蒸汽逆流接觸,完成傳熱傳質(zhì)的過(guò)程,最后成為塔底水匯集于精餾塔底部集液
5、箱,塔底水靠液位差流入重沸器用蒸汽加熱到102~110℃,部分塔底水汽化成二次蒸汽進(jìn)入精餾塔自下而上與下流的含醇污水逆流接觸蒸發(fā)出溶液中的輕組分甲醇,部分塔底水進(jìn)入換熱器冷卻后由廢液泵打入調(diào)節(jié)罐進(jìn)行回注地層;從進(jìn)料段進(jìn)入的汽相自下而上與塔頂下流的回流液逆流接觸,完成傳熱傳質(zhì)的過(guò)程。汽相中的重組分水被冷凝成液體流入塔底, 從塔頂出來(lái)的甲醇蒸汽經(jīng)冷凝器全冷成為液體,進(jìn)入回流槽,而后經(jīng)回流泵將部分產(chǎn)品甲醇打回流至精餾塔塔頂,部分產(chǎn)品甲醇經(jīng)產(chǎn)品冷卻器冷卻后進(jìn)入甲醇儲(chǔ)罐,濃度不小于95 %的合格產(chǎn)品甲醇經(jīng)裝車泵裝車外運(yùn)。
3.甲醇回收裝置運(yùn)行狀況及存在問(wèn)題
第一凈化廠甲醇回收裝置處理能力為55 m3
6、/d,2000 年改擴(kuò)建后,處理量增加為100 m3/d 的裝置1套, 現(xiàn)處理能力增至150 m3/d。新增加的釜式重沸器的作用是通過(guò)管程蒸汽加熱殼程塔底水產(chǎn)生二次蒸汽,提供甲醇精餾塔內(nèi)部介質(zhì)所需熱量。運(yùn)行中發(fā)現(xiàn),重沸器及其連接管線經(jīng)常出現(xiàn)堵塞,大量白色結(jié)晶體附著在管束表面和管束與管束之間的縫隙中,這些白色結(jié)晶體的存在造成重沸器進(jìn)水量變小,二次蒸汽不足,裝置無(wú)法正常生產(chǎn)。經(jīng)分析,原因主要有以下兩點(diǎn):其一,氣田含醇污水成分復(fù)雜。含醇污水礦化度較高,一般在5×104~10×104mg/L;高價(jià)金屬陽(yáng)離子含量高,Ca2+含量10000~25000 mg/L,Mg2+含量1000~2500 mg/L、
7、Fe2+含量100~300mg/L 之間;水中游離CO2及HCO-3 含量較高,HCO-3含量一般在400 mg/L 左右。由于污水中含有這些離子,使塔底水在常壓下隨著水溫的升高,打破了水系統(tǒng)多相離子的溶解平衡,有大量的結(jié)晶體析出,造成重沸器等設(shè)備及管線的堵塞。其二,重沸器殼程塔底水流動(dòng)過(guò)慢。兩年多的運(yùn)行狀況表明,主要由于重沸器結(jié)構(gòu)的限制,造成甲醇回收精餾塔至重沸器的塔底水流動(dòng)速度過(guò)慢,延長(zhǎng)了各離子在常壓熱水中的換熱時(shí)間,致使大量結(jié)晶體析出,附著于管束的外表面。
改 造 措 施
氣田污水中大量的Ca2+、Mg2+、Fe2+、HCO-3 等離子已通過(guò)預(yù)前處理、添加緩蝕阻垢劑、增加過(guò)濾等一系列
8、工藝改造,使水質(zhì)得到明顯的改變,結(jié)晶現(xiàn)象緩解,對(duì)裝置的腐蝕也得到較大減輕,但要徹底解決結(jié)晶結(jié)垢,延長(zhǎng)裝置的使用壽命,需進(jìn)一步對(duì)重沸器結(jié)構(gòu)進(jìn)行改造。
為了使換熱后的塔底水均勻輸送到泵頭,需將重沸器殼程加長(zhǎng)以增大換熱空間,同時(shí)在延長(zhǎng)段增加一塊擋板以保持液位高度。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行情況及液體流動(dòng)速度,應(yīng)保持擋板高度h =1/2D~2/3D,D為重沸器外徑,取h=370 mm,并在加長(zhǎng)段處新開(kāi)DN50mm 出水口與塔底出水泵泵頭相聯(lián),理論計(jì)算如下。
V = sL
式中 V ——重沸器擋板后體積, 取V =5×109/60 = 8133×107 mm3 ;
s ——擋板截面積,取s =2×1/2×2
9、92×(370-300)+π×3002×207/360=182 935mm2 ;
L ——重沸器加長(zhǎng)段長(zhǎng)度,取L=I×V/s= 113×8133×107/182 935≈600mm;
I ——液體流動(dòng)損失系數(shù),取I = 112~114 。
釜式重沸器于2002 年10 月進(jìn)行了改造(圖1),并對(duì)原出水管線工藝流程做局部改造。圖1釜式重沸器改造示意圖
圖1 釜式重沸器改造示意圖
改進(jìn)后的工藝流程是:塔底水進(jìn)入重沸器后,一路按原流程作為二次蒸汽進(jìn)入塔內(nèi),一路自擋板流出,通過(guò)塔底出水泵進(jìn)入污水回注罐,并將原來(lái)的塔底液位控制改為重沸器液位控制。改造前后的工藝
10、流程對(duì)比如圖2、3所示。
圖2 甲醇回收裝置原換熱工藝流程
圖3 改造后的甲醇回收裝置工藝流程
運(yùn) 行 效 果
改造前與改造后的甲醇回收裝置運(yùn)行情況見(jiàn)表1和表2。甲醇回收裝置的重沸器經(jīng)改造后,運(yùn)行正常,各項(xiàng)參數(shù)達(dá)到工藝要求。
(1) 降低了蒸汽量,節(jié)約了能耗。為了保證塔底水合格,進(jìn)料溫度要達(dá)到87.7℃,塔底溫度必須達(dá)到103~105℃之間,這些都需要通過(guò)調(diào)整重沸器的蒸汽量來(lái)提高塔底水的質(zhì)量,從表1 可以看出,由于原流程造成管線及重沸器殼程堵塞,塔底水流動(dòng)緩
11、慢,即使增加蒸汽量,仍無(wú)法保證塔底溫度,影響塔底水的質(zhì)量。而重沸器改造后回收裝置在進(jìn)料溫度并未達(dá)到要求的條件下,很小的蒸汽量就能夠保證塔底溫度達(dá)到操作要求,保證塔底水的質(zhì)量。
(2) 回收裝置運(yùn)行平穩(wěn),工作可靠。重沸器改造前,殼程塔底水結(jié)晶、堵塞現(xiàn)象嚴(yán)重,大約15 d 就需要解體清除管束結(jié)晶體。改造重沸器后工作半年多才打開(kāi)檢修, 結(jié)晶、堵塞現(xiàn)象基本消除,至今重沸器已連續(xù)正常運(yùn)行1a 多。
(3) 塔底出水通暢,水質(zhì)達(dá)標(biāo)。重沸器改造后塔底水流動(dòng)通暢,水質(zhì)合格,滿足回注要求,達(dá)到了預(yù)期效果。