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1、
保險杠生產(chǎn)線成本控制研究
摘要:保險杠的生產(chǎn)通常是批量量產(chǎn),然而在實際情況中,量產(chǎn)帶來的諸如生產(chǎn)組織不合理、能源浪費多、輔料成本高等問題卻是不容忽視的。文章針對這些問題,從三個方面提出解決措施,從而達(dá)到降低生產(chǎn)制造成本的目的。
關(guān)鍵詞:生產(chǎn)組織;遮蔽膜;能源浪費;生產(chǎn)成本
隨著國內(nèi)汽車行業(yè)的競爭越來越激烈,如何讓企業(yè)處于競爭的優(yōu)勢地位的嚴(yán)峻問題,擺在了各個車企的面前。車輛的性價比也成了眾多消費者在買車時的首選,車輛性能好了,如何讓產(chǎn)品的價格也處于一個優(yōu)勢地位,成本管控和如何降低制造費用成了眾多車企和零部件供應(yīng)商日常生產(chǎn)經(jīng)營的一個重要課題。接下來作者將從生產(chǎn)組織優(yōu)化、鍋
2、爐運行方式優(yōu)化、遮蔽材料優(yōu)化等方面,對本公司保險杠生產(chǎn)線采用的一些降成本方案進(jìn)行探討。
1生產(chǎn)線基本情況
該保險杠生產(chǎn)線2017年11月開始土建施工,2018年5月完成設(shè)備安裝,2018年6月完成設(shè)備調(diào)試和工藝調(diào)試,實現(xiàn)滿負(fù)荷生產(chǎn),實現(xiàn)日產(chǎn)1000臺套保險杠。工藝采用傳統(tǒng)的溶劑型3C1B工藝(2K清漆),生產(chǎn)線節(jié)拍90秒,保險杠采用雙面對稱放置,一個一次治具上放置6個保險杠進(jìn)行噴涂作業(yè),單小時最大產(chǎn)能可達(dá)到120臺套保險杠生產(chǎn)。規(guī)劃設(shè)計生產(chǎn)工藝流程:毛坯件檢驗-毛坯打磨-上件-預(yù)脫脂-脫脂-水洗1-水洗2-純水洗-純水噴淋-自動吹水-人工吹水-水分烘干-強(qiáng)冷-毛坯擦凈-火焰
3、處理-噴底漆-噴色漆-噴清漆-面漆烘干-強(qiáng)冷-精飾打磨-精飾拋光-檢驗-下件-成品轉(zhuǎn)運-沖孔焊接-轉(zhuǎn)運總裝。設(shè)備方面:噴漆室采用干式紙盒生產(chǎn)工藝,配置3臺循環(huán)風(fēng)空調(diào);機(jī)器人配置為中涂2臺,色漆4臺,清漆4臺;一臺2噸熱水鍋爐為前處理和面漆提供溫度調(diào)節(jié);輸送采用鏈條輸送形式,無前處理烘干和面漆烘干排空儲存區(qū)。整體工藝布局如圖1。
2生產(chǎn)組織優(yōu)化
因種種原因受限,設(shè)計之初生產(chǎn)線沒有考慮設(shè)置水分烘干排空區(qū)和面漆烘干排空區(qū)。投產(chǎn)后生產(chǎn)組織(日產(chǎn)900臺套)方式如下:前處理工作時間為早上7點半到下午6點,面漆工作時間為早上9點到晚上8點,精飾工作時間為中午11點半到晚上11點,物流雙
4、班對接總裝生產(chǎn),每天都對生產(chǎn)線上保險杠進(jìn)行清空處理。這種排班形式首先導(dǎo)致各班組人員上班時間不一致,尤其是精飾班員工長期處于中晚班形式,作息不規(guī)律,影響員工休息,員工的抱怨率高,穩(wěn)定性差,離職率居高不下;其次是工位空調(diào)同時對前處理上件、面漆擦凈、精飾室體進(jìn)行送風(fēng),前處理7點半開始作業(yè),精飾未進(jìn)行開線作業(yè),但是空調(diào)仍然進(jìn)行送風(fēng)調(diào)節(jié),同樣前處理6點下班,但是精飾仍在上班,工位空調(diào)也不能關(guān)閉,工位空調(diào)每天工作時間超過16小時,遠(yuǎn)高于生產(chǎn)所需時間11小時,存在能源浪費,同樣形式的能源浪費也存在于面漆噴漆房的工藝空調(diào)設(shè)備、制冷設(shè)備、空壓機(jī)、鍋爐等高能耗設(shè)備。針對以上存在的生產(chǎn)組織能耗浪費問題,第一步:我們
5、對水分烘房、噴漆房、面漆烘房的升溫時間進(jìn)行統(tǒng)計,確認(rèn)好從常溫到工藝所需溫度的升溫時間,根據(jù)測定出來的升溫時間,確定出每個設(shè)備的精準(zhǔn)開機(jī)時間(由滑撬到達(dá)某個特定工位開啟相應(yīng)的設(shè)備),以減少設(shè)備的開機(jī)時間;第二步:安排工藝人員進(jìn)行試驗確認(rèn),將保險杠的烘烤時間由30分鐘延長到1小時,對保險杠的附著力、硬度、耐酸性、耐堿性、耐水性、色差等性能進(jìn)行對比確認(rèn),確認(rèn)都合格后,改變了生產(chǎn)組織形式,將原來的每天清線的生產(chǎn)方式改成了不清線的生產(chǎn)方式,每天將生產(chǎn)線(噴漆房和流平段除外)布滿保險杠,這樣第二天各班組可以同時上下班,大大地縮短了各設(shè)備的開機(jī)時間;第三步:安排人員每天對天然氣總表進(jìn)行抄表記錄,根據(jù)當(dāng)天生產(chǎn)
6、產(chǎn)量計算日單臺能耗使用情況,發(fā)現(xiàn)異常及時進(jìn)行分析整改,督促減少不必要的停機(jī)等待;第四步,利用鍋爐熱水余熱加熱的原理,對噴漆房溫濕度進(jìn)行跟蹤,最終確定在生產(chǎn)結(jié)束前半小時提前關(guān)閉鍋爐,利用熱水的余熱對噴漆房溫濕度進(jìn)行調(diào)節(jié)。通過以上對生產(chǎn)組織形式的調(diào)整,生產(chǎn)能耗由調(diào)整前的平均40.93元/臺套下降到了27.13元/臺套,下降幅度達(dá)33.7%,并且所有班組上班時間都調(diào)整到了早上7點半到下午6點,作息時間回歸正常,員工滿意度也得到大幅度的提升。
3鍋爐運行方式調(diào)整優(yōu)化
前處理加熱和噴漆室溫濕度調(diào)整的熱量有一臺2噸熱水鍋爐(天然氣加熱)提供,通過對鍋爐運行方式的持續(xù)跟蹤,改善前的運行方
7、式為:起爐加熱(溫度低于80℃,大火燃燒)-小火燃燒(溫度到達(dá)85℃)-停止燃燒(溫度到達(dá)90℃)。因信號延遲等原因,出水溫度達(dá)到85度以上后,燃?xì)馐褂昧髁咳詻]有下降,還是維持大火燃燒,同時使得回水溫度大于出水溫度,存在了能源浪費,同時頻繁的起爐停爐,每次起爐和停爐都要用空氣對燃燒室內(nèi)進(jìn)行吹掃,吹掃會存在燃燒室內(nèi)未燃燒天然氣的浪費,吹掃也會造成燃燒室爐壁溫度下降,存在熱量損失。通過和鍋爐廠家進(jìn)行溝通,將起爐溫度設(shè)定調(diào)整到79℃,轉(zhuǎn)火溫度調(diào)整到81℃,停爐溫度維持90℃不變,成功將燃燒方式改成持續(xù)小火加熱,大大降低了鍋爐的起爐停爐次數(shù),使得能耗得到降低。通過日常鍋爐天然氣抄表(12月29日進(jìn)行調(diào)
8、整改善)發(fā)現(xiàn),在室外氣溫相差無幾的情況下,28號和29號停線時間基本相同的情況下,鍋爐用氣量下降200m,30號比28號多生產(chǎn)2小時,用氣量基本相同,通過改善每天可節(jié)約燃?xì)赓M650元左右,單臺下降1元/臺套。
4遮蔽材料優(yōu)化
后保根據(jù)造型需求,下部部分位置需保留本體顏色,不需要噴漆,故而需要對不噴漆位置進(jìn)行遮蔽處理。投產(chǎn)初期采用的是某合資品牌高溫遮蔽膜進(jìn)行遮蔽,該遮蔽膜一卷16米,每卷可遮蔽保險杠7根,每卷單價76元,折合每套保險杠成本為10.85元。因投產(chǎn)初期采購招標(biāo)不到位,從兄弟基地借調(diào)的遮蔽膜使用完畢后,沒有遮蔽膜使用,意味著生產(chǎn)即將停止。無奈之下只能想其他辦法進(jìn)行遮
9、蔽作業(yè),研究了面漆烘烤的爐溫取消,發(fā)現(xiàn)面漆烘烤最高溫度不超過100℃,普通塑料膜可承受此問題,但是因為有火焰處理,火焰處理時會將塑料膜燒穿,對比高溫膜,發(fā)現(xiàn)平時使用的用于進(jìn)行地面定置的黃色膠帶材質(zhì)和高溫膜上的膠帶差不多,將定置膠帶貼到保險杠上過火焰處理后,發(fā)現(xiàn)無異常變形等問題。于是馬上組織采購定置膠帶,安排人員將定置膠帶和普通塑料膜粘粘到一起進(jìn)行遮蔽,同時對火焰處理機(jī)器人仿形進(jìn)行調(diào)整,使火焰沿膠帶邊緣進(jìn)行處理,避免燒到塑料膜上,通過實驗,成功解決了生產(chǎn)問題。生產(chǎn)穩(wěn)定后,聯(lián)系供應(yīng)商按要求進(jìn)行組合送樣,改善后的遮蔽膜,一卷長度24米,每卷可遮蔽10根保險杠,每卷單價34元,折合每套保險杠成本為3.4元,成本大幅度降低。5結(jié)論通過投產(chǎn)后從幾個方面的改善優(yōu)化,使得保險杠的生產(chǎn)成本得到了大幅度的降低,從某種程度上提高了產(chǎn)品的競爭力。但是同時也暴露出了一個問題,任何新項目在前期策劃階段也需要對投產(chǎn)過程進(jìn)行策劃,對生產(chǎn)的組織形式、生產(chǎn)性輔料的選型進(jìn)行驗證,從而達(dá)到最優(yōu)經(jīng)濟(jì)投入進(jìn)入量產(chǎn),避免投產(chǎn)后走彎路造成成本的浪費。
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