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1、電廠生產(chǎn)事故鍋爐典型事例剖析案例 14#4 機高旁異常動作事故#4 機高旁異常動作事故一、事故經(jīng)過2003 年 7 月 9 日上午 10 時 40 分,#4 機汽機房傳來一陣蒸汽流過的聲音,值班員發(fā)現(xiàn)高旁控制器紅燈閃爍高旁打開了!大屏幕上負荷曲線從 298MW 逐漸往下走,來勢突然,#4 機組人員立即各就各位,值長,運行部、廠部等領導陸續(xù)趕來現(xiàn)場,檢修部的相關人員也開始研究處理措施。因為可供借鑒的成熟的經(jīng)驗較少,后果無法預料,大家都盡可能地想象可能出現(xiàn)的情況,并提出對應的辦法。從 11點至 12 點 40 分,汽機人員主要是配合檢修人員處理旁路油站故障,鍋爐人員主要是控制汽溫。鍋爐班員也考慮了
2、許多穩(wěn)定機組和調(diào)節(jié)水位的辦法,包括預投油槍,預啟備用爐水泵,預啟電泵,設高水位等等,因為水位高跳值比低跳值少得多,所以只將水位設定在+25mm,以后的事態(tài)發(fā)展表明,這一決定是正確的;汽機班員也將負荷變化率改為 10MW/min,負荷目標值已輸入框內(nèi),只需再點擊“OK”按鈕。因為旁路油站不知何時才能恢復正常,所以許多設想沒有預先實施,但經(jīng)過這一個多小時的熱身,大家都已有了比較充分的思想準備,相信能渡過難關。12 時 30 分,旁路油站恢復正常,機組所有人員在單元長的指揮下,準備關閉旁路。12 點 40 分,高旁緩慢關至 30%,水位三沖量自動調(diào)節(jié),波動反復且幅度很大,汽機門前壓力有所上漲,一切還
3、算正常。因為高旁 30%以下必須一次關完,危險就出現(xiàn)了!在將小機切為手動調(diào)節(jié)之前的最后一次水位波動是這樣的:水位下降,三沖量系統(tǒng)根據(jù)水位下降的速度快速加大小機開度,一分鐘內(nèi)兩臺小機均以跟蹤至 100%,就在這時,主汽壓力超高,如不降下,局面將無法控制,汽機人員點擊負荷設定“OK”鍵,水位迅速上升至+200 mm,單元長令打掉 A 小機,鍋爐人員同時啟動電泵,切 B 小機控制到手動且往下減,幸運的是沒有卡澀,減至 90%以下后,立即增加電泵勺管開度,水位在+200 mm 作短暫停留后,便轉頭向下,低至-140 mm 左右,便開始逐漸回升至正常水位,危險基本度過,后來大家又一鼓作氣,加負荷,并 A
4、 小機,啟 F 制,倒廠用電,負荷又重上 290MW!二、事故總結從這次高旁誤動過程我們可以看到高旁異??煞譃槿齻€階段:1、高旁自動打開,照理說應該也是比較危險的,但這次可能開得比較慢,只是見到負荷下降,別的現(xiàn)象出現(xiàn)較遲,希望有高人能提供這方面的經(jīng)驗。2、中間調(diào)整階段。這一階段的主要任務是控制汽溫,因為再熱汽溫在 10 多分鐘后才上漲,雖然之前我們已適當開大減溫水,但仍然難以控制,最高漲至 550多,后來在專工的建議下,同時采取大幅降壓和減負荷兩種辦法來穩(wěn)定汽溫,尤其是再熱汽溫和高旁排汽溫度,最終負荷減至 190MW 左右且停止了最上層制粉系統(tǒng),主汽溫度穩(wěn)定在 500多一點,再熱汽溫 540多
5、,高旁排汽 460多,主汽壓 13.8MPa,再熱汽壓 3.2 MPa,因為高旁減溫水不正常,從當時的特定條件來看,如果不減負荷,主再汽溫是無法兼顧的。3、關高旁階段,這也是我們碰到的最驚險的階段。因為這方面的理論研究不多,所以操作緊張且沒有把握。當高旁在 30%位快速關閉時,問題就暴露出來了,主汽壓力上漲有延遲,汽包水位調(diào)節(jié)有盲目自信和對控制系統(tǒng)過分相信,后來不得不打閘 A 小機,當然水位自動與停汽泵之間不一定有必然聯(lián)系,但也不能證明沒有必然聯(lián)系,歸根結底,還是估計不足所致。案例 15 1B 磨煤機試轉人身未遂事故1B 磨煤機試轉人身未遂事故一、事故經(jīng)過由于 2002 年上半年深圳市供電負荷
6、高峰提前和系統(tǒng)結構原因,#1、2 機組未能按計劃進行小修工作,且近期也無法安排,鍋爐分部根據(jù) 1B 磨煤機磨損及出力下降的情況,在系統(tǒng)供電負荷較低時安排進行檢修,同時,電氣分部安排對磨煤機電機電源開關進行檢修。2002年 7 月 12 日 0 時 30 分鍋爐磨檢班甲某開出#1 爐 B 磨煤機檢修熱力機械工作票(編號:L107-027,計劃工期到 7 月 12 日 24 時 0 分)。2002年 7 月 12 日 8 時 50 分電氣分部高壓班乙某開出#1 爐 B 磨煤機 6KV開關檢修電氣第一種工作票(編號:D107-002,計劃工期到 7 月 12日 17 時 0 分)。16 時 20 分
7、左右開關檢修工作結束,乙某一人到主控室辦理工作票終結手續(xù),其他工作班成員返回。乙某到主控室辦理工作票終結手續(xù)時向電氣班長提出,是否將 1B 磨煤機開關推至工作位試驗一下(因在 11 日高壓班進行 1A 磨煤機開關檢修后,1A 磨一啟就跳,經(jīng)查為程控原因)。電氣班長向單元長請示,在單元長同意后,電氣值班員開送電操作票,并將 1B 磨開關推至工作位置。16 時 50 分,鍋爐主操應單元長命令啟動 1B 磨煤機,當時磨電流穩(wěn)定正常后,停止 1B 磨,時間約 1 分鐘。而在磨煤機就地,磨檢班有 8 人在 1B 磨內(nèi)作檢修工作,其中 5 人在磨上部已更換完三個磨輥中兩個,甲某等 3 人在磨下部已更換完刮
8、板,由于臨近吃飯時間,磨內(nèi)工作的 8 人除孔某外都相繼出來。16 時 50 分,運行人員遠方啟動 1B 磨煤機,甲某正在用氣割槍修復底板,突然發(fā)覺磨煤機啟動,幸虧孔反應敏捷,迅速從人孔門鉆出,未造成嚴重的人身傷害。二、事故原因及責任 1、當班單元長接班后沒有查看運行記錄,沒有掌握磨檢修情況,在電氣值班員提出將 1B 磨開關推至工作位置試驗的請求后,也未查看熱力機械工作票登記本,在 1B 磨檢修的情況下就同意了電氣班長的請求,并在未安排值班員到就地檢查的情況下就要求主操啟動 1B磨煤機,嚴重違反了電業(yè)安全規(guī)程 及我廠熱力機械、電氣、熱控工作票管理標準的有關規(guī)定,應對此次事件負主要責任。2、鍋爐主
9、操雖知道 1B 磨煤機有檢修工作(鍋爐主操記錄本上有記錄),但是不清楚是機械還是電氣檢修。也未及時進行了解。在接到單元長啟動 1B 磨煤機命令后,未對磨進行就地檢查,就盲目啟動 1B磨煤機,對此次事件負直接責任。3、電氣班長對電氣運行記錄本中“11 日 0 時 20 分 1B 磨煤機停電(應單元長李某要求)”的記錄未注意,對電氣檢修人員提出將 1B磨開關推至工作位置沒有提出異議,未向執(zhí)行送電操作的值班員交代1B 磨本體在檢修。電氣值班員也沒有按照規(guī)定對磨本體進行檢查。電氣班長、值班員應對此次事件負有一定的責任。4、此次事件暴露出運行人員在作記錄時記錄不夠清楚,交接班交代不到位,未認真查閱運行記
10、錄、協(xié)調(diào)不夠,設備檢查、尤其是設備啟動前的檢查不到位等問題。說明在運行管理方面還存在許多薄弱環(huán)節(jié),規(guī)章制度的執(zhí)行還不夠嚴格。當班值長、運行部有關領導應負領導責任。三、防范措施1、運行部要加強員工的安全教育和培訓,強化管理。部有關領導及各值要深入檢查在執(zhí)行“兩票三制”及各項運行管理規(guī)定方面存在的問題,及時堵塞漏洞。2、運行部要恢復停送電聯(lián)系單,完善停送電管理制度,對原停送電操作票補充運行值班員到設備本體檢查的相關內(nèi)容。3、運行部、安監(jiān)部要研究采取必要的、切實可行的安全技術措施,防止類似事件的發(fā)生。如對熱力機械設備上的工作,在其電源開關或操作把手上掛“禁止合閘,機械有人工作”的標示牌,對一些重要的
11、閥門加鎖等措施。案例 16 6B 汽泵跳閘鍋爐 MFT 事故6B 汽泵跳閘鍋爐 MFT 事故一、事故經(jīng)過2003 年 10 月 30 日#6 機組:16:27:00 汽包水位 5mm,負荷 300MW,A、B 汽泵運行,A、C、D、E 磨運行。16:28:00 6B 汽泵跳閘(事后查為前置泵吸入端密封水溫度高保護動作)。16:28:05 電泵聯(lián)啟,啟動電流 832A;6A 小機未解自動,其勺管自動加至由 65加至 90。16:28:08 電泵電流回至正常 254A。其后,運行人員將參數(shù)逐漸調(diào)至正常。同時運行人員發(fā)現(xiàn)電泵工作在勺管開度 7276的不穩(wěn)定區(qū),期間曾 5 次試圖將其調(diào)整至穩(wěn)定工作區(qū),
12、但發(fā)現(xiàn)只要稍微調(diào)整電泵勺管,便會引起給水流量的大幅波動。后來運行人員將電泵再循環(huán)打手動并開至 50,穩(wěn)定了一段時間。16:42:41 電泵突然跳閘(跳閘原因不祥,事故分析會后仍無定論)。16:42:57 A 小機解轉速自動,運行人員重投鍋爐自動。16:43:12 A 小機再次解轉速自動,運行人員重投鍋爐自動。16:43:18 運行人員手動停止 A 制粉系統(tǒng)。16:43:37 投 CD1 油槍。16:43:39 汽包水位-382mm。16:43:41 汽包水位低三值。16:43:41 爐水泵 A、B、C 跳閘。16:43:44 爐水泵全停信號發(fā)出。16:43:45 MFT 動作,汽機跳閘。二、事
13、故分析從操作過程來看:1、電泵跳閘后,在加 A 小機勺管時,出現(xiàn)了兩次由鍋爐自動切至轉速自動的情況,事后分析,電泵跳之前,小機勺管開 65,電泵跳后,運行人員直接設定開 100,應該是設定值與實際值偏差大造成的。2、電泵跳后,運行人員強啟了五次,第五次才將電泵起來。前四次電泵的啟動電流分別為:89、160、335、401A。而且我們可以查曲線發(fā)現(xiàn)電泵在跳之前,其電流已達到了 735A,超過了其額定電流,是因為再循環(huán)開了 50導致其流量較大,還是電泵本身工作已不正常導致其超電流就不得而知了。3、電泵跳后,拉掉了 A 制粉,盤上的操作人員此時都集中精力去搶電泵,同時加 A 小機的時候,兩次切至轉速
14、自動后,便放棄了繼續(xù)加 A 小機的努力,而當時 A 小機只有 400t/h 左右的流量,應該還有很大的調(diào)節(jié)余地的。而在電泵跳后、汽包水位下降的同時,拉制粉系統(tǒng)、打爐水泵等一些應急的手段也未用上。三、經(jīng)驗總結:1、因 6 臺機組安全穩(wěn)定運行了較長時間,運行人員難免會產(chǎn)生一些大意的思想,突然發(fā)生事故,精神在短時間難以集中起來。所以在穩(wěn)定運行時期的一些事故預想及演習是必不可少的,而且對事故情況下的一些人員分工應事先明確,免得真遇到事故時,大家都在忙,但實際上是做了些重復性的工作。2、5、6 機組的電泵都有在 7276的不穩(wěn)定工作區(qū),鍋爐值班員應盡可能避免將電泵長時間停留在這個區(qū)域內(nèi),若給水流量要求電
15、泵必須停留在這個區(qū)域,則加、減負荷不失為一個辦法,用再循環(huán)來調(diào)整其負荷是否恰當有效,還待討論。案例 17#5、6 爐多臺給煤機連續(xù)堵煤事故#5、6 爐多臺給煤機連續(xù)堵煤事故一、事故經(jīng)過:2003 年 9 月 15 日 10:19 分 6B 磨煤機出口溫度突然迅速上升,最高 101,磨煤機電流從 38A 降到 25A,6B 磨堵煤了,值班員立即采取措施處理。10:20 分 6B 給煤機跳閘。汽包水位、汽溫、爐膛負壓出現(xiàn)較大波動,負荷快速下降。10:23 分投入 CD1、CD3、AB2 成功油槍穩(wěn)燃。幾分鐘后,6A、6C給煤機也隨后出現(xiàn)堵煤現(xiàn)象,6A 磨煤機出口溫度最高 88,6C 磨煤機出口溫度
16、最高 91,致使負荷最低下降到 158MW,兩汽泵流量瞬間低到 160t/h 左右,汽泵再循環(huán)開,兩汽泵均出力不足,給水流量大幅下降,汽包水位大幅度波動,單元長立即命令:解 CCS 為 TF 控制方式,降低機前壓力,提高小機進汽參數(shù),汽泵出力迅速恢復,調(diào)整汽包水位正常;同時命令機側啟動電泵,以防不惻;通知值班員調(diào)整好 6A、6C 制粉系統(tǒng),穩(wěn)定負荷、汽壓。其間派人立即到就地投電泵冷卻水,退電泵電加熱。10:40 單元長通知磨檢檢查 6B 給煤機,令起 6E 磨煤機,穩(wěn)定負荷 180MW,逐步退 CD1、CD3、AB2 油槍,退電泵,投入 CCS 控制方式,將機組調(diào)整至調(diào)度負荷運行。15:10
17、分 5E 給煤機出口堵煤,給煤機跳閘,迅速解 CCS 為 TF控制方式,投 AB#2 油槍,穩(wěn)定負荷和汽壓;15:25 分啟動 5B 制粉系統(tǒng),但幾分鐘后 5B 給煤機跳閘,就地無法復位跳閘信號,通知調(diào)節(jié)班處理。二、事故總結1、接班后根據(jù)實際情況作的事故預想對大家處理本次事故幫助很大。因天氣連續(xù)幾天下暴雨,接班后單元長要求大家作好制粉系統(tǒng)的事故預想,檢查油槍和電泵是否正常備用,加強制粉系統(tǒng)地運行監(jiān)視和巡檢,每個小時對原煤倉震打放炮一次。2、當出現(xiàn)給煤機跳閘事故時,CCS 控制方式下,一方面使主汽壓波動較大,影響汽泵出力;另一方面使其它磨負荷增加,因天氣惡劣,這樣使其它磨的工況惡化,加劇負荷波動
18、。因此以后處理類似事故,應立即先解 CCS 為 TF 方式(解前注意設定值和實際值的偏差不要過大),降低主汽壓,盡快穩(wěn)定負荷(不宜低于165MW),防止汽泵出力不足現(xiàn)象發(fā)生。3、由于#5、6 機組汽包水位調(diào)節(jié)性能相對差點,一旦汽泵不出力或跳閘應立即啟動電泵,調(diào)整汽包水位正常。4、投油槍的時間間隔應稍長點,一方面可以防止油壓低油槍跳閘,另一方面可以減少主汽壓和汽包水位的波動。5、調(diào)整磨煤機的過程中,注意每臺磨的給煤量、出口溫度和一次風母管壓力,可以提高一次風母管壓力,防止出現(xiàn)連續(xù)堵煤現(xiàn)象,增大磨煤機風門開度,防止一次風機失速。6、防止煤層著火不好爆燃事故發(fā)生。案例 18#6B 給煤機跳閘爐膛爆燃
19、事故#6B 給煤機跳閘爐膛爆燃事故一、事故經(jīng)過2003 年 9 月 18 日,白班#6 機組負荷 192MW,A、B、D、E 煤層運行,CCS 控制方式。7:11 分 6B 給煤機落煤管堵煤,6B 給煤機跳閘。立即解 CCS 為TF 控制方式。7:12 分 6B 磨煤機跳閘,6A 層燃燒不穩(wěn),負荷從 190MW 下降至80MW,汽泵出力不足,汽包水位下降。7:14 分投油槍 AB1、AB3,爐膛出現(xiàn)爆燃現(xiàn)象。爐膛負壓波動最高到2700Pa,負荷迅速回升到 200MW,汽泵出力快速增加,給水量大幅度增加。汽包水位出現(xiàn)大幅波動,加上爆燃出現(xiàn)的虛假水位,汽包水位最高達到308mm。,后因延時不夠,才
20、沒有出現(xiàn) MFT 的嚴重后果。二、事故分析總結1、在此次事故過程中,因連續(xù)暴雨天氣,6B 給煤機出口堵煤,由于 6A 煤層相距 6D 煤層很遠(這點與一、二期的鍋爐不一樣),影響 6A 煤層著火、燃燒穩(wěn)定性,致使負荷大幅度降低,汽包水位調(diào)節(jié)難度變大。6B 給煤機因堵煤跳閘后,因點火能量不足(負荷小于 30%)6B 磨跳閘。2、6B 給煤機出口堵煤后,6A 層煤粉著火、燃燒不好,部分煤粉沒有著火,當油槍投入時,爐膛內(nèi)部產(chǎn)生爆燃現(xiàn)象,爐膛負壓瞬間高至+2700Pa,后恢復正常。由于爐膛出現(xiàn)爆燃,汽包水位產(chǎn)生虛假水位,水位瞬間上沖到308mm 后回落,情況極其危險,已準備打閘小機,但發(fā)現(xiàn)水位回落(爆
21、燃前蒸發(fā)量約 350t/h,給水量 198t/h,汽包水位101mm 且是下降趨勢)。以后出現(xiàn) A、D 磨隔兩層運行,油槍又不能及時投入的異常情況時,為防止爆燃事故發(fā)生,應先及時投入 CD 或 EF 層油槍(防止滅火),將 A 磨煤量降到最小運行或停運 A 磨運行,再投入 AB 油層,重新恢復 A 制粉系統(tǒng)運行。這樣可避免或減小爆燃情況發(fā)生。鑒于#5、6 爐煤層設計的特殊性,建議“煤層火檢全部失去聯(lián)跳該煤層“的保護應該恢復,這樣可避免這種爆燃情況的發(fā)生。3、投油槍過程中,因擺角不合適(40%-60%),導致油槍不能及時投入,使 A 煤層著火、燃燒惡化,負荷大幅降低。建議把這一條件模擬掉(#5
22、爐已經(jīng)模擬掉)。4、當負荷大幅波動時,還應注意兩汽泵時而出力時而不出力,并切回機側“轉速自動”,爐側失去操控權,汽包水位較難控制。5、目前#5、6 機組在 CCS 和 TF 方式下,跳臺給煤機汽機調(diào)門關得過快,負荷均出現(xiàn)大幅度降低,這種情況在一、二期是不會出現(xiàn)的,什么原因有待分析。另外三期的調(diào)門開關速率操作員也無法在 OPU 站上改變。6、以后 A、C 磨隔層運行時,一定要注意防止類似事故的發(fā)生。鑒于三期煤層設計的特殊性,無論什么情況都不能允許隔兩層磨運行。7、由于三期機組和一、二期機組存在的差異,在事故情況下,可能會有不可預見的情況發(fā)生,平時需要大家結合設備的實際性能和設計特點多作事故預想,而且要把問題想透,不能完全停留在一、二期機組的老經(jīng)驗上。這次沒有跳機是幸運的,但暴露出很多問題,值得大家好好反思和總結。