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1、
主軸承蓋和連桿拆蓋機改造
實施時間: 2009 年 5 月 1 日 -2009 年 10 月 30 日
一、 原有情況:
存在以下不足:
1、 總裝流水線的主軸承蓋拆蓋機安裝后, 由于班產(chǎn)量的提
升,該設備難以滿足生產(chǎn)節(jié)拍的要求以及操作不便等原因, 未投
入正常使用。
2、 原來完成定位—擰松—挑蓋的程序?qū)τ谒母讬C需五次,
時間節(jié)拍跟不上流水線的生產(chǎn)節(jié)拍,而且定位不便。
3、 原來采用扭力扳手松和風扳機拆主軸承蓋的方式操作,
工人體力強度大,并且容易拉傷螺紋, 嚴重的
2、導致機體損壞, 影
響到生產(chǎn)率的提高、產(chǎn)品質(zhì)量的提高。
4、 由于連桿挑蓋機沒有托盤, 操作工拿取連桿不方便,不能滿足生產(chǎn)節(jié)拍。 最大擰松扭矩未能控制, 導致連桿與連桿螺栓咬死。挑蓋的定位裝置不好,連桿很難取下。
二、 方案及實施情況:
1、 經(jīng)過與原設備供應廠家 ** 德欣新技術工程有限公司商
定,將主軸承蓋拆蓋機進行改造。
2、 設備安裝位置由總裝流水線改到機體線三合一清洗機
前。
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3、 改造后的主軸承蓋螺栓擰松挑蓋機由 2 軸改為
3、 4 軸,改
進挑蓋裝置,增加定位裝置,電氣控制改裝。采用立式懸掛式,
操作體可沿 x,y,z 方向移動; 設備主要由立柱吊架、 移動軌道、
懸掛裝置、操作體、氣動系統(tǒng)、電器及控制系統(tǒng)等組成;采用平
衡器 +氣缸懸掛形式,兩側配備剛性骨架及直線軸承導向裝置;
工件姿態(tài)為底面朝上,主軸承孔軸線與工件輸送方向平行;
4 個
擰緊軸可在 X、Y 兩個方向現(xiàn)實變位。 操作體能沿 Z 軸回轉(zhuǎn) 180;
擰松及挑蓋節(jié)拍:≤ 60 秒 / 臺(四缸機,包括輔助時間) 。
4、 擰緊機適用于 CZ380、 CZ480、ZN485、ZN3
4、85、CZ2102、
CZ4102、 2L50 共 7 種系列機型。
5、 在連桿挑蓋機加裝了自制的托盤支架,方便人員操作,
同時提升了生產(chǎn)節(jié)拍。 改進挑蓋的裝置 (連桿小頭孔定位由圓柱
銷改成菱形銷) ,并且修改了部分控制程序(如控制擰松圈數(shù),
限制最大擰松扭矩等) 。
三、 項目實際進程:
1、技術交流: 2008 年 7 月 1~ 2 日進行方案討論。
2、技術協(xié)議: 2008 年 7 月 2 日會同總師辦、生產(chǎn)部與設備
供應商完成技術協(xié)議簽訂。
3、商務談判: 2009 年 5 月 2
5、6 日會同采購部與設備供應廠商進行前期商務合同的談判, 初步達成合理的、 雙方可以接受的
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采購總價意向并簽訂商務合同。
5、原設備拆下并物流寄出:
2009年 6月 28日
4、總圖會簽: 2008 年 7 月 21 日
5、設備預驗收: 2009 年 9 月 16 日
6、現(xiàn)場安裝: 2009 年 11 月 3 日
7、投入使用: 2009 年 11 月 6 日
8、設備終驗收: 2009 年 11 月 16 日
四、 后取得的
6、成效:
經(jīng)過六個月左右在不影響生產(chǎn)的情況下, 利用節(jié)假日, 多缸機廠主軸承蓋和連桿拆蓋機已改造完畢。
經(jīng)過近三個月的使用,主軸承蓋和連桿拆蓋機使用情況良
好。通過主軸承蓋和連桿拆蓋機的改造,該工位效率提高了; 設備得到利用,減輕了工人勞動強度; 滿足了生產(chǎn)節(jié)拍, 方便人員操作,杜絕了螺栓拉傷和機體損壞的情況,保證了產(chǎn)品質(zhì)量。
五、 后的文件化:
1、已納入《多缸機廠操作指導卡》 。
2、已納入《控制計劃》 、《 PFMEA》。
3、已編制《主軸承蓋螺栓擰松挑蓋機操作規(guī)程》 。
六、 項目投入費用:
項目計劃投
7、資 20 萬元人民幣,實際費用約 15 萬元人民幣,
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節(jié)省費用約 5 萬元人民幣。
七、 預計經(jīng)濟效益:
1、該設備得到利用。
2、該工位生產(chǎn)效率提高了。
3、杜絕了螺栓拉傷和機體損壞的情況,減少了質(zhì)量損失費
用。
4、杜絕了因最大擰松扭矩未控制而發(fā)生連桿與連桿螺栓
咬死,減少了質(zhì)量損失費用。
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