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1、
某轎車后排座椅骨架 CAE 分析及輕量化設(shè)計
作者:黃炫
1 前言
近年來,汽車道路交通事故呈逐年上升趨勢,座椅作為減少損傷的安全部件對乘員起到了
決定性保護作用。為適應(yīng)座椅安全性要求的提高,例如 GB15083-2006 中關(guān)于行李沖擊強
度的要求,以及企業(yè)的靠背剛度試驗標(biāo)準(zhǔn)的要求 (相對法規(guī)更嚴格 )。導(dǎo)致傳統(tǒng)方法設(shè)計開發(fā)的座椅質(zhì)量和成本增加。關(guān)于汽車座椅系統(tǒng)的安全性,國外學(xué)者開展了許多研究,其中
包括碰撞過程中座椅系統(tǒng)對乘員承受能量的分散作用、新型材料和新加工成型技術(shù)的應(yīng)用對座椅性能的影響,以及質(zhì)量、
2、成本的節(jié)約問題;而國內(nèi)主要研究了座椅骨架的結(jié)構(gòu)強度以及頭枕性能等安全性方面的問題。
本文結(jié)合某企業(yè)轎車后排座椅輕量化設(shè)計的實際項目,依據(jù)企業(yè)關(guān)于座椅骨架靜剛度行李沖擊強度的安全性要求,基于計算機輔助分析手段對座椅骨架提出了優(yōu)化設(shè)計方案。
2 座椅靠背的靜剛度試驗與仿真分析
座椅靠背采用分體式結(jié)構(gòu),即分為 40 %靠背和 60 %靠背兩部分。圖 1 為座椅靠背的幾何
模型。
圖 1 座椅靠背幾何模型
座椅靠
3、背的靜剛度直接影響座椅的使用性能,設(shè)計要求當(dāng)一個人
“舒服的坐下 ”到后排座椅
上時,靠背框架不應(yīng)產(chǎn)生不允許的永久變形。根據(jù)企業(yè)靠背剛度試驗標(biāo)準(zhǔn),在靠背的內(nèi)部
上沿 (分開部分
)即圖
2 的加載區(qū)處,分別沿水平方向向前和向后施加
F=800N
的載荷,要
求施力點在水平方向上的最大變形和永久變形分別不超過
20mm
和 5mm 。
圖 2
4、 靠背剛度試驗示意
根據(jù)試驗要求建立了該座椅靠背的 有限元分析 模型,網(wǎng)格基準(zhǔn)尺寸定義為 6mm shell 單元,
共 44188 個節(jié)點, 42132 個單元, 838 個剮性單元。按照與試驗相同的情況進行靜態(tài)加載分析。表 1 給出了仿真計算結(jié)果和試驗結(jié)果的對比,表明了仿真結(jié)果在工程意義上具有的可信度。
3 座椅靠背的行李沖擊強度仿真分析
GB15083-2006 《行李位移乘客防護裝置的試驗方法》中規(guī)定采用滑車試驗臺
5、進行座椅的
行李沖擊試驗。試驗樣塊尺寸為 300mm× 300mm× 300mm ,棱邊倒角為 20mm ,質(zhì)量為
18kg 。
為了確定試驗樣塊縱向安放位置,將其放置于行李艙的地板上,其前部與座椅靠背接觸,
然后沿平行于車輛的縱向中心線向后移動 200mm 。此外, 車輛縱向中性面與試驗樣塊內(nèi)側(cè)
邊緣的距離應(yīng)為 25mm ,以使兩試驗樣塊之間有 50mm 的距離,如圖 3 所示。
圖 3 試驗樣塊質(zhì)量及其布置
試驗過程中及試驗
6、后, 如果座椅以及閉鎖裝置仍保持原來位置, 則認為滿足試驗結(jié)果要求。
在試驗期間允許座椅靠背及其緊固件變形,條件是試驗靠背和頭枕部分的前輪廓不能向前
方超出一橫向垂面,此平面經(jīng)過座椅 R 點前方 150mm 處的點 (對頭枕部分 )與座椅 R 點前方 100mm 處的點 (對座椅靠背部分 )。
動態(tài)仿真計算基于 LS-DYNA 3D 顯式有限元軟件定義靠背后表面和剛性試驗樣塊之間的接
觸??刂茣r間步長為 2.95 ×10-4ms ,計算總時間設(shè)為 120ms 。計算時不考慮靠背的焊點失
效問題,所以采用 Rigidbody 模擬焊點。試驗樣塊定義為剛性
7、體,采用 20 號剛性材料和
solid 單元,有限元模型如圖 4 所示。
圖 4 行李沖擊試驗有限元模型
閉鎖機構(gòu)通過與鎖支架螺栓連接固定到靠背上,車身上的鎖鉤與閉鎖機構(gòu)配合鎖止,實現(xiàn)
座椅靠背與車身的連接。由于閉鎖機構(gòu)內(nèi)部零件過于復(fù)雜,本文不對其進行有限元建模和
分析,而將其簡化成梁單元,單元兩端與鎖支架和鎖鉤分別定義為剛性連接,通過計算獲
得閉鎖機構(gòu)的受力情況,可作為對閉鎖機構(gòu)本身所能承受的外力的要求。中支架和外支架
與車身通過
8、鉸鏈連接,用旋轉(zhuǎn)鉸模擬,釋放橫向轉(zhuǎn)動。模型中忽略了行李艙地板和試驗樣
塊之間的摩擦,按照法規(guī)要求給整個模型一個縱向
50km/h
的初速度,使鎖鉤和鉸鏈片施
加減速度模擬滑車減速。發(fā)生碰撞前,滑車帶著座椅以
50km/h
的初速度作減速運動,減
速度曲線如圖
5 所示,其中,實線圍成區(qū)域為
GB15083-2006
要求的臺車減速度時間曲線
限定區(qū)域。
9、
圖 5 滑車減速度曲線
計算后得出,試驗樣塊與靠背在 55.3ms 時刻發(fā)生碰撞,相對速度為 7.98m/s 以。從圖
的變形量與時間關(guān)系曲線可以看到,座椅的最大變形量出現(xiàn)在 88.4ms 時刻,碰撞過程中
頭枕以及靠背骨架都沒有超過座椅 R 點前方 100mm 處,變形圖如圖 7 所示。
6
圖 7 后排座椅沖
10、擊最大變形示意
圖 8 為碰撞過程中試驗樣塊縱向加速度曲線,由于靠背有 25°的傾角,在碰撞開始時試驗
樣塊棱倒角與靠背接觸, 碰撞過程中試驗樣塊發(fā)生轉(zhuǎn)動, 此時接觸力很小, 所以曲線在 70ms
前后出現(xiàn)波谷,使得靠背對試驗樣塊的緩沖時間減短,試驗樣塊加速度峰值較高。其后出
現(xiàn)的兩個細長波峰主要是碰撞過程中兩個試驗樣塊自身接觸導(dǎo)致, 與靠背受到的沖擊無關(guān)。
圖 8 試驗樣塊縱向加速度曲線
圖 9 為用于簡化模擬閉鎖
11、結(jié)構(gòu)的梁單元受力曲線, 從曲線上可以看出 60%一側(cè)的梁單元在
碰撞過程中由于要承受兩個試驗樣塊的沖擊,需要吸收更多能量,導(dǎo)致受力遠高于 40 %一
側(cè)的梁單元。法規(guī)要求試驗過程中鎖扣不允許脫落,這就要求閉鎖機構(gòu)至少承受 25kN 的
縱向力,考慮到仿真誤差,可以適當(dāng)提高閉鎖機構(gòu)的承受力要求。
圖 9 梁單元合力輸出曲線
4 輕量化改進設(shè)計及仿真驗證
從試驗和 CAE 分析結(jié)果看. 無論是靜剛度還
12、是沖擊強度, 座椅靠背均有輕量化改進設(shè)計的空間。本文采用尺寸優(yōu)化方法,根據(jù)座椅靠背剛度試驗的條件和要求,確定由有限元模型
的加載條件和邊界條件組成的子工況進行優(yōu)化分析。 40 %和 60%靠背上尺寸優(yōu)化零件如圖
10 所示。
圖 10 40 %和 60 %靠背上尺寸優(yōu)化零件
設(shè)置尺寸優(yōu)化的設(shè)計目標(biāo)是質(zhì)量最輕:約束條件是施加載荷處的節(jié)點水平位移量小于 20mm ;設(shè)計變量是靠背骨架的梁和中支撐板厚度;設(shè)定原結(jié)構(gòu)各部件的厚度為初始厚度。
13、
按照座椅靠背剛度試驗工況要求,確定邊界條件并對靠背內(nèi)部上沿施加 800N 的均布力。
目標(biāo)函數(shù)分別經(jīng)過 4 次和 7 次迭代后收斂, 各個厚度變量的迭代過程如圖 11 和圖 12 所示。
圖 11 40 %靠背厚度變量迭代過程
圖 12 60 %靠背厚度變量迭代過程
重新
14、設(shè)計梁骨架厚度,與原結(jié)構(gòu)粱骨架厚度進行對比如表 2 所列。
優(yōu)化后座椅靠背骨架的質(zhì)量是 11.39kg ,比原結(jié)構(gòu)質(zhì)量 13.11kg 減輕了 13.1 %。表 3 給出
了優(yōu)化后靠背剛度試驗仿真分析結(jié)果,優(yōu)化結(jié)構(gòu)最大彈性變形為 17.64mm 。沒有超過
20mm 的標(biāo)準(zhǔn); 最大塑性變形為 3.78mm ,也沒有超過 5mm 的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。由此證明, 優(yōu)化
結(jié)
15、構(gòu)仍然滿足座椅靠背靜剛度要求。
在輕量化結(jié)構(gòu)沖擊試驗中. 座椅的最大變形量比原結(jié)構(gòu)增加了約 50mm ,最大變形點在 60 %
靠背上。雖然優(yōu)化后的 60 %靠背強度有所下降,但碰撞過程中頭枕以及靠背骨架均未超過座椅 R 點前方 100mm 處,滿足《行李位移乘客防護裝置的試驗方法》要求。梁單元的受
力情況基本不變。保證閉鎖機構(gòu)承受力仍為 25kN 。
如果僅從符合法規(guī)要求考慮. 即使考慮到 CAE 分析的誤差, 該座椅靠背也存在一定的輕量
化空間,本文結(jié)果可以作為設(shè)計參考。
5 結(jié)束語
采用有限元方法, 對某轎車后排座椅靠背的靜剛度和行李沖擊強度進行了 CAE 分析。根據(jù)
仿真結(jié)果提出對閉鎖機構(gòu)承受力不低于 25kN 的要求,采用尺寸優(yōu)化方法尋求靠背骨架的
最佳厚度組合,并提出了靠背骨架厚度重新設(shè)計優(yōu)化方案。在質(zhì)量減輕 13%的情況下,仍
能滿足相應(yīng)法規(guī)要求,證明該座椅靠背存在進一步減輕質(zhì)量的可能。